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2020年對重油催化耐磨熱電偶的新應用技巧提升管耐磨熱電偶短期使用就被磨穿泄漏, 熱電偶被迫強行切斷, 不能使用, 這曾是困擾重油催化裂化提升管溫度測 量的一大難題。 洛陽石油化工總廠經過5 年多的不斷探索與改進, 較好地解決了此難題, 所研制使用的特耐磨熱電偶已經獲得 了國家“實用新型”專利。 1 問題的由來 該廠自 1984 年開工以來, 催化提升管耐磨熱 電偶短期使用就發生磨穿泄漏, 這曾是困擾該廠長 周期安全生產的大難題。近 5 年來, 經過該廠不斷 地探索、研制與改進, 突破了“長周期耐磨”和“隔 漏”兩大難關, 解決了提升管耐磨熱電偶長周期安 全運行的難題。本文介紹了該廠生產開工以來提 升管耐磨熱電偶的使用情況, 以及研制改進過程與 使用效果 。 2 提升管耐磨熱電偶的使用概況及其改進 2.2 提升管耐磨熱電偶的探索與改進 2) 研制與試用階段( 1994 ~ 1996) 。隨著國內 外重油催化裂化工藝的改進, 對提升管耐磨熱電偶的長周期可靠運行提出了更高的要求, 國內各大熱 電偶生產廠家也都相繼推出了各自的耐磨熱電偶, 但實際應用卻沒有達到預期效果。該廠結合生產 實際, 1994 年與一特殊硬質合金廠合作, 研制開發了“新型全碳化鎢特耐磨熱電偶頭”, 耐磨耐溫性能 極佳, 外觀為黑色。經過現場裝配試制出“快速切 斷型特耐磨熱電偶”。試用后該熱電偶沒有發生磨 損泄漏, 拆下檢查并經專家鑒定, 使用壽命可達 2 ~ 3 年, 完全可以滿足重油催化裂化裝置長周期安 全運行的要求。目前, 這種特耐磨熱電偶已獲得國 家“實用新型”專利( 專利號為 ZL9522118.5) 。 3) 推廣應用階段( 1996.4 ~ 1998.4) 。提升管上 先后使用了 4 支和 6 支特耐磨熱電偶, 結果表明, 總體效果已達到了長周期安全運行的要求。 4) 改進與提高階段。 1999 年 4 月催化裂化裝 置小修期間, 對提升管耐磨熱電偶進行了檢修, 換 上了 5 支改進型的“隔漏特耐磨熱電偶”( 見圖 2 所 示) , 解決了泄漏問題 。前期的特耐磨熱電偶使用 了原來的防漏技術, 在耐磨熱電偶發生磨穿泄漏后 人為將其“旋塞切斷閥”強行關閉, 切斷熱電偶絲, 堵住泄漏通道, 由于“旋塞切斷閥”是應急切斷型, 密封效果不好, 為防止滲油起火, 還必須事后包盒 子, 做進一步安全防護處理。而“改進型隔漏特耐 磨熱電偶”采用了“鎧裝卡套隔漏”技術, 從原來的 “治漏”轉化到了“預防”與“隔漏”, 隔漏壓力可達 1 MPa, 使外泄現象永遠不會發生 。 2009年 6 月提升管上所用的 5 支“改進型隔漏 特耐磨熱電偶”至今使用情況良好 。 3 結束語 |